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?;儔A廠實現(xiàn)逆境突圍
發(fā)布時間:2018-11-15 來源:中國化工報     分享到:


  1~10月,山東海化股份有限公司純堿廠純堿產(chǎn)量再創(chuàng)歷史新高,穩(wěn)居行業(yè)第一。其中,5月份實現(xiàn)利潤1.28億元,創(chuàng)建廠30年來單月最高。

  海化純堿廠,歷經(jīng)風雨洗禮后終于實現(xiàn)逆境突圍。

  目標引領前行

  海化純堿廠曾經(jīng)是當之無愧的行業(yè)龍頭。然而,由于前些年技改投入欠賬、設備裝置老化、創(chuàng)新活力不足、基礎管理弱化等原因,核心競爭力大大減弱,行業(yè)地位步步下滑。除產(chǎn)能仍居行業(yè)首位外,其他指標先后被同行先進企業(yè)超越。

  困則變。2016年5月,海化集團重新確立做強純堿主業(yè)的主體思路,提出了“打造亞洲一流制堿企業(yè)、重塑行業(yè)龍頭地位”的戰(zhàn)略目標。

  “利用2~3年時間,徹底改變純堿生產(chǎn)現(xiàn)狀,在行業(yè)內(nèi)達到領先水平,打造亞洲一流制堿企業(yè)。”?;瘓F黨委書記、總經(jīng)理方勇為海化純堿廠明確了時間表。

  隨后,?;儔A廠全面推行以過程控制為主導的目標管理新模式,大力實施以“改觀、改造、改革,全面提升管理水平”為主要內(nèi)容的“三改一提”舉措,突破發(fā)展瓶頸,謀求涅槃重生。

  海化純堿廠按照行業(yè)通用的評價指標體系進行分解,確定了產(chǎn)量、質(zhì)量、成本、全員勞動生產(chǎn)率、工藝技術和裝備水平5個關鍵目標。為使目標設定更加科學合理,從2016年6月開始,他們先后組織5批次60余名業(yè)務管理骨干,到全國同行業(yè)先進企業(yè)開展對標學習。

  通過對標,?;儔A廠確定了3年發(fā)展目標。一方面,大力實施裝備提升和技術改造工程,逐項消除制約生產(chǎn)的短板。另一方面,在生產(chǎn)管理上突出過程管控,加強末端控制,持續(xù)調(diào)整優(yōu)化,讓生產(chǎn)始終處于可控、在控、優(yōu)控狀態(tài)。

  不到兩年時間,海化純堿廠扭轉了尷尬局面:重點控制的7項消耗中5項創(chuàng)出歷史最優(yōu),2項接近歷史最優(yōu);產(chǎn)品質(zhì)量顯著提升,一次檢驗優(yōu)級品率達99.91%。

  創(chuàng)新驅動騰飛

  強化管理提質(zhì)增效,雖然有效,但也有限。因此,以技術創(chuàng)新再造新優(yōu)勢成為?;儔A廠轉型升級的不二選擇。

  “根據(jù)3年生產(chǎn)裝備提升和技術創(chuàng)新方案,我們每年穩(wěn)定投入2億~4億元,全面提升裝備、技術先進化和自動化水平。2017年和2018兩年,我們投入4.1億元,實施了105項裝備提升和技術改革項目?!??;儔A廠廠長助理、生產(chǎn)裝備動力部部長馬效軍介紹。

  針對碳化工序存在的碳化塔“結疤”、消耗居高不下及影響生產(chǎn)穩(wěn)定運行等問題,海化純堿廠大膽革新,優(yōu)化了近30年的碳化工序改塔方式,將碳化塔制堿時間由96小時縮減為80小時,使碳化轉化率提高5%;重灰單機出力率由原來的70%提升到95%以上,降低了改塔過程原鹽消耗,純堿平均日產(chǎn)連續(xù)攀升。

  黨建激發(fā)活力

  ?;儔A廠黨委注重黨建與生產(chǎn)經(jīng)營、改革管理、技改創(chuàng)新深度融合,強化“三力”建設,糾正干部員工思維惰性和責任擔當意識缺失問題。近兩年,企業(yè)面貌和員工精神狀態(tài)煥然一新,干部員工的積極性和主動性空前高漲。

  2017年下半年,因礦山整治,海化純堿廠所采石灰石品質(zhì)下降,影響生產(chǎn)穩(wěn)定,石灰車間黨支部組織黨員冒著高溫進入窯內(nèi)人工砸瘤子。入冬后,為保證精鹽水鹽分,新線鹽水車間黨員帶頭,員工積極參與,每天頂著嚴寒露天砸鹽塊,保障了生產(chǎn)連續(xù)穩(wěn)定運行。目前,?;儔A廠黨員干部帶頭開展現(xiàn)場整治義務勞動已成常態(tài)。

  該廠重堿、煅燒等8個車間黨支部自發(fā)開展操作擇優(yōu)、制度固化活動,優(yōu)選出近10年來的最佳操作方法和經(jīng)驗,確定操作標桿班組和6名黨員操作崗位能手,形成操作標準和規(guī)范,以制度的形式固化下來,發(fā)揮黨員示范崗作用,進行全面推廣,為產(chǎn)量提升、總體消耗和綜合能耗下降創(chuàng)造了條件。

  在人員管理和機制創(chuàng)新上,?;儔A廠黨委通過改革,內(nèi)設機構由25個優(yōu)化為20個,人員編制由1854個精減到1652個;通過實施檢維修業(yè)務集中整合,實行“工時+專業(yè)考核”運行機制,極大地調(diào)動了檢維修人員的積極性,全廠設備故障率和損壞率大幅降低。2017年,該廠累計損壞電機數(shù)量比往年同期下降1/3,年人均產(chǎn)值提高了130%。

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