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窯法黃磷PK電法黃磷
發(fā)布時間:2012-09-18 來源:中國化工報     分享到:

  當前,我國大多數(shù)黃磷企業(yè)因采用能耗高、污染大的電爐法生產(chǎn)黃磷而度日艱難。如何才能徹底改變這種現(xiàn)狀,使黃磷行業(yè)在生產(chǎn)上節(jié)能減排,在資源利用上充分合理,進一步降低生產(chǎn)成本,這是黃磷行業(yè)苦苦追求的目標。云南省昆明隆青化工有限公司經(jīng)過長期探索開發(fā)的窯法黃磷技術(shù),為黃磷企業(yè)擺脫困境帶來了希望。從該技術(shù)目前的中試結(jié)果來看,窯法黃磷在可行性、經(jīng)濟效益和能耗上都是值得關(guān)注的一項新技術(shù)。
  
  我國中低品位磷礦石儲量巨大,因其含大量雜質(zhì),采用常規(guī)二水工藝難以獲得優(yōu)質(zhì)磷酸。近年來我國磷化工產(chǎn)業(yè)得到長足發(fā)展,但無論是以濕法工藝生產(chǎn)磷酸及高濃度復(fù)肥,還是以熱法工藝生產(chǎn)黃磷及深加工產(chǎn)品,都需要大量高品位磷礦石,這不符合我國磷礦資源的現(xiàn)實情況,磷礦資源的貧化對磷化工的發(fā)展形成嚴重制約。因此,無論從磷礦石利用,還是經(jīng)濟效益分析,開發(fā)黃磷和磷酸生產(chǎn)新技術(shù)、新工藝,都是我國磷化工產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的迫切需求。
  
  針對磷礦資源現(xiàn)狀,目前國內(nèi)外研究試驗較多的是窯法技術(shù)。無論是窯法黃磷還是窯法磷酸,其共同點是不用電、不用硫,以中低品位磷礦石為原料,最終產(chǎn)品是黃磷或高品質(zhì)磷酸。
  
  其實早在上世紀80年代中后期,我國科研人員就開始對窯法磷酸技術(shù)進行深入研究,提出了回轉(zhuǎn)窯和隧道窯兩種不同的窯法磷酸生產(chǎn)路線。回轉(zhuǎn)窯窯法磷酸技術(shù)是1988年原冶金部長沙礦冶研究院提出來的,他們將用于冶金工業(yè)的冷固球團和直接還原回轉(zhuǎn)窯技術(shù)與磷礦資源特點相結(jié)合,提出了一條新的磷酸制備工藝路線——CDK窯法磷酸新工藝。該工藝大大降低了對反應(yīng)器的傳質(zhì)要求,僅需保證還原溫度,并保證球團外部為中性或還原性氣氛,磷的還原就可在任何簡單反應(yīng)器內(nèi)完成。隧道窯法磷酸技術(shù)將磷礦還原反應(yīng)器改用隧道窯,煅燒溫度在1280℃~1300℃,該工藝磷的還原率達88%以上。
  
  這兩種窯法技術(shù)其基本原理都是用隧道窯或回轉(zhuǎn)窯作為還原反應(yīng)器,從磷礦石直接生產(chǎn)磷酸。其在工藝技術(shù)上均存在磷損耗大、成本高等問題。
  
  針對這兩種窯法磷酸技術(shù)的缺點,隆青化工在總結(jié)前人經(jīng)驗基礎(chǔ)上,提出一個新的工藝技術(shù)過程:即把窯法磷酸分兩步實施,首先用窯法制取黃磷,得到窯法黃磷后再用傳統(tǒng)的熱法工藝制取磷酸,這一過程的關(guān)鍵是窯法黃磷。
  
  經(jīng)過長期探索,隆青化工聯(lián)合其他單位共同開發(fā)出窯法黃磷新技術(shù)。所謂窯法黃磷就是借助冶金工業(yè)中煉鋅的豎罐作為還原器,模擬煉鋅的方法生產(chǎn)黃磷。幾十年煉鋅的生產(chǎn)實踐說明,這一工藝安全、可靠、穩(wěn)定。
  
  該技術(shù)首先把配制好的爐料(磷礦石、硅石、焦炭、粘結(jié)劑)做成球團,烘干后置于豎罐內(nèi),以煤氣為燃料采取隔焰加熱方式對豎罐內(nèi)物料加熱、升溫,在高溫條件下,礦石中的磷被還原成元素磷,把磷蒸氣引出豎罐外,除塵后在收磷塔里經(jīng)兩段噴淋降溫,得到粗磷,再進一步精制后得到黃磷。
  
  2007年,隆青化工開始進行窯法黃磷實驗室試驗,他們利用高溫爐作為試驗設(shè)備,得到窯法黃磷的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。在此基礎(chǔ)上,2008~2010年,隆青化工又開展了規(guī)模為150噸/年的中試,分別從工藝、原料、能耗、尾氣利用等方面驗證窯法技術(shù)的工藝可行性。
  
  在工藝上,窯法黃磷將冶金工業(yè)中的豎罐代替電爐用于生產(chǎn)黃磷,豎罐密封性好,可以形成良好的還原環(huán)境。同時以煤氣為燃料的隔焰加熱方式也可以達到還原磷的目的,以煤代電以后使黃磷成本大幅下降。
  
  在原料選擇上,窯法黃磷是以P2O5含量為18%的磷礦石為原料,還原率95%,總磷收率80%以上,經(jīng)過簡單處理后,黃磷含量可達99.96%,達到優(yōu)質(zhì)品質(zhì)量要求。
  
  在能耗上,窯法黃磷采用礦化劑顯著降低了能耗。由于使用礦化劑,黃磷還原溫度大幅降低。根據(jù)礦化劑的品種和用量的不同,黃磷還原溫度可控制在1089℃~1176℃,電爐還原溫度在1350℃~1450℃,黃磷還原溫度降幅在200℃以上,節(jié)能效果明顯。
  
  在尾氣利用上,窯法黃磷將生產(chǎn)中產(chǎn)生的黃磷尾氣經(jīng)過凈化、壓縮以后,全部與煤氣混合,用作豎罐加熱升溫燃料還原黃磷,為節(jié)能發(fā)揮出巨大作用,這是電法黃磷技術(shù)無法做到的。
  
  窯法黃磷在技術(shù)上的這些優(yōu)勢恰恰是制約電法黃磷發(fā)展的內(nèi)在因素。此外,窯法黃磷在成本也很具優(yōu)勢。經(jīng)過以豎罐代電爐、以煤代電、開發(fā)利用礦化劑、充分回收利用黃磷尾氣等重大技術(shù)改造,窯法黃磷的成本僅僅是電法黃磷成本的58%~67%。
  
  目前,隆青化工開發(fā)的窯法黃磷技術(shù)已經(jīng)通過中試,并獲得發(fā)明專利權(quán),完成了主要設(shè)備開發(fā),積累了大量的實驗數(shù)據(jù),并在中試過程培養(yǎng)了一批技術(shù)人才,這些都為窯法黃磷下一步的產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)奠定了基礎(chǔ)。
 

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